“为什么叫你们来,是因为反式产品的色泽是过关了,可目前存在的最大问题是工人转氨酶升高,需要你们从多方面努力解决这个问题,技术科没有车间经验,这个问题你们在技术上听从小王的指挥,在车间扩产前把它解决。
明年,我们产品的订单可能会成倍地增加,
不解决这个问题,工人情绪不稳,产能要进一步的扩大,成为泡影。”刘厂长说出了自个的无可奈何。
产品是王近之化了无所心血,死了无数的脑细胞后才找到脱色,要对原料进行替代,确保操作工的身体健康谈何容易。现在,能做的主要就是从如何改进车间设备着手,防止氯仿与苯与人体的接触。
刘厂长的动员会议结束后,王近之召集了方主任与孙主任商量讨论:“反式产品中,氯仿所起到的就是萃取分层作用,分层后再浓缩蒸馏,与人体接触主要是分层操作的密封性不好,及减压蒸馏气体散发太严重。这个问题不仅仅是反式中存在,乙酰呋喃中也同样存在,只是可能因为个体差异等原因,乙酰呋喃的操人工人在体检中没有出现大规模的转氨酶升高问题。我们从设备密封着手,大家一起看一看有什么好的主意。”
“乙酰呋喃氯仿溶液分层是直接分到贮罐中,而反式因为处于试车阶段,分层是分到开口的塑料桶中,所以,与人体大量的接触。我们得与乙酰呋喃一样,装一个分层贮罐。只是,生产工艺上是用老设备改造的,反应釜在一楼,地面与反应釜的高位差不够,贮罐无法安装,而把贮罐地埋又无法检修。”孙主任指着平立面图纸在上面比划了一下。
“这个不难,我们装一个卧式的中间罐,再在二楼装一个氯仿贮罐,用泵把分层下来的氯仿打到二楼贮罐中就可以了。”机修王金宝指了指图上二楼钢平台的位置。
“氯仿气味的另一个来源就是减压浓缩时大量地拉到真空泵中,通过尾气排到大气里,氯仿密度大于水,我们可以通过接收罐加上水封防止氯仿的散发即可。
为什么反式的氯仿气味大,而乙酰呋喃的氯仿气味小,是因为反式的真空泵选择的是6型机械泵,尾气直接排入到大气中,而乙酰呋喃选择的是水冲式真空泵,尾气排到真空泵的水箱里,水箱又有冻却水冻却,防止氯仿散发,我们把反式的机械泵换掉,同时,两个车间都加一级水喷淋吸收装置,那么,氯仿的气味肯定可以大幅度地减轻,同时,还能降低氯仿消耗。”在梅州,王近之曾多次碰到过类似的问题,如数家珍般地提出了很多车间细节改进意见。
轻旋医化毕竟是个老国营厂,底子厚,除了真空泵的更换外,其它设备与配件不到一天,王金宝就在废旧材料堆里凑凑拼拼的全给找齐拉到了机修间。
“乙酰呋喃与反式的生产车间距离也不太远,就六十来米左右,既然采购真空泵还需要时间,那么,就暂时借用乙酰呋喃的真空泵减压蒸馏吧,虽然距离远了,真空度会有损失,但这个产品对真空度的要求并不高,还是能达到生产要求的,只是从管理上增加了难度,两个产品不能同时蒸馏而已。先这么安装上去,二个月后,水冲泵采购到位了再把真空管改回来。”为了早日看到成果,王近之拍板作出决定。
两个车间改造完成后再次开工,氯仿气味很少闻到了,由前几批料分析,环境改善了不说,每天还能在吸收系统中回收回来约二百千克的氯仿,预估一个月能回收五吨左右。虽然氯仿价格较低,计算下来,也能给两个车间增加一千多元的奖金,平均每人能分到二十元左右。